| 节电
来源:国能准能集团之声
时间:2024-04-19
今年以来,准能集团选煤厂为强化用电管理、降低设备耗能,制定了《选煤厂2024年节电降耗实施方案》,确立了吨煤电耗总体目标,加快智能高效节电器、胶带机更换变频永磁直驱系统、循环泵更新等专项计划项目的实施进度。
电耗是选煤厂吨煤生产过程中主要能耗指标之一,为降低设备耗能、节约生产成本,该厂针对性统计和分析突发设备故障、设备设施投用等导致电耗增加的原因,通过深入宣传、创新机制、强化管理、健全制度、技术攻关等措施,突出抓好节电降耗措施。
“7.17%,正常水平。”看着高效智磁节电器上显示的节电率,选煤厂洗选一车间技术员刘喜认真将数据记录下来。为落实公司能耗“双控”工作部署,推进供用电系统节能降耗,2022年,选煤厂购入4台高效智磁节电器,并选取洗选一车间、重介车间、洗选二车间作为试点,率先开启节电新模式。
初听到这个消息时,刘喜心里并不抱太大希望,作为一个老技术员,他觉得节电器可能会有用,但实际效果并不可观。可是自节电器投运以来,他却对这两台设备愈发感兴趣,在投用前的测试中,智磁节电器节电率最高可达12%,这对于选煤厂这样生产用电需求量大的单位来说,能节约这么多电,实属奇迹。
节电降耗措施涵盖原煤、洗选、装车、煤质化验、机电设备管理、生产技术管理等多方面。此外,该厂将节电降耗导向延伸到具体措施当中,每项措施由分管车间及分管部门负责,针对节电降耗实施全过程持续优化和改进措施,形成多部门协调推进的良好局面。
在节电器运行过程中,选煤厂技术人员测试的数据中显示,在6100到6000千伏之间,高电压情况下,它的节电效果是比较明显的,节电率可以达到5%-7%左右。“选煤厂于2022年4月份安装了4套高压电气节能装置,投入运行后,整体平均节电率约为7%,目前已节约电费成本700余万元。”该厂机电管理部技术员张新龙介绍道。
与此同时,该厂将各车间和部门的节电降耗措施纳入绩效考核当中,每月跟踪各系统实际电耗、生产效率、主要设备完好率等指标完成情况;每季度召开电耗分析会,对各车间节电降耗措施落实情况进行统计分析,查找问题根源,持续优化和改进措施,确保完成下达的吨煤电耗指标任务,实现企业降本增效、创新增效。
下一步,除了已经投用的4台节电器,选煤厂还计划再安装8台节电器。除了节电器之外,胶带机更换变频永磁直驱系统、循环泵和鼓风机更新等项目都已投用,节能降耗效果十分显著。
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